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液压系统的故障与排除方法
发表时间:2013-11-15  文字 〖 〗  阅读次数:5783   
摘要液压系统故障诊断和排除是一项比较复杂的工作,通过实践和举例,阐述了液压系统故障诊断和排除的方法。
 
关键词液压系统、故障诊断、排除故障、解决方法
 
1、液压系统的主要故障
 
在相对运动的液压元件表面、液压油密封件、管路接头处以及控制元件部分,往往容易出现泄漏、油温过高、出现噪音以及电液结合部分执行动作失灵等现象。具体表现:一是管子、管接头处及密封面处的泄漏,它不仅增加了液压油的耗油量,脏污机器的表面,而且影响执行元件的正常工作。二是执行动作迟缓和无力,表现为推土机铲刀提升缓慢、切土困难,挖掘机挖掘无力、油马达转不起来或转速过低等。三是液压系统产生振动和噪音。四是其他元件出现异常。                                                                                          
2、主缸不保压
     图1所示四柱式液压机主缸采用充液阀实现快速下行,经常会出现主缸不保压现象,该机有保压要求,一般要求压力降10min内<2~3MPa
图1 主缸局部液压原理图
 
 解决方法:根据分析的结果,由简到繁、由外到里进行检查和排除。首先检查管路和接头(由简到繁,由外到里),对焊接不良和裂纹处进行初焊,最好取下接头处O形密封圈,将弯管处用氧焊加热发红后,轻轻套上螺母,等冷却定形后再装配。 若检查管路和接头没有缺陷,应检查保压单向阀(由外及里),拆下单向阀阀芯,抛光其密封线,并与阀座研磨,清洗干净后装配。
3、泄
3.1泄漏原因
 
  液压系统中许多元件广泛采用间隙密封, 而间隙密封的密封性与间隙大小( 泄漏量与间隙的立方成正) 、压力差 ( 泄漏量与压力差成正比) 、 封油长度 ( 泄漏量与长度成反比) 、 加工质量及油的粘度等有关。由于运动副之间润滑不良、 材质选配不当及加工、 装配、 安装精度较差,就会导致早期磨损, 使间隙增大、 泄漏增加。其次, 液压元件中还广泛采用密封件密封, 其密封件的密封效果与密封件材、 密封件的表面质量、 结构等有关。如密封件材料低劣、 物化性不稳定、 机械强度低、 弹性和耐磨性低等,则都因密封效果不良而泄漏; 安装密封件的沟槽尺寸设计不合理, 尺寸精度及粗糙度差, 预压缩量小而密封不好也会引起泄漏。另外, 接合面表面粗糙度差, 平面度不好,压后变形以及紧固力不均; 元件泄油、 回油管路不畅;油温过高, 油液粘度下降或选用的油液粘度过小; 系统压力调得过高, 密封件预压缩量过小; 液压件铸件壳体存在缺陷等都会引起泄漏增加。
 
3.2 减少内泄漏及消除外泄漏的方法
 
( 1) 采用间隙密封的运动副应严格控制其加工精度和配合间隙。
( 2) 采用密封件密封是解决泄漏的有效手段,但如果密封过度, 虽解决了泄漏, 却增加了摩擦阻力和功率损耗, 加速密封件磨损。
( 3) 改进不合理的液压系统, 尽可能简化液压回路, 减少泄漏环节; 改进密封装置, 如将活塞杆处的 “ V” 型密封改用 “ Yx” 型密封圈, 不仅摩擦力小且密封可靠。
( 4) 泄漏量与油的粘度成反比, 粘度小, 泄漏量大, 因此液压用油应根据气温的不同及时更换, 可减少泄漏。
( 5) 控制温升是减少内外泄漏的有效措施。压力和流量是液压系统的两个最基本参数, 这两个不同的物理量, 在液压系统中起着不同的作用, 但也存在着一定的内在联系。掌握这一基本道理, 对于正确调试和排除系统中所出现的故障是必要的。
 
4、由机械碰击引起
 
如管道布置不合理发生相互撞击; 液压缸的活塞到行程终端位置无缓冲装置或缓冲装置失控, 活塞与端盖的碰撞引起噪声。
解决方法:当系统出现振动和噪声时, 应先察看是否有外界振动源和机械碰击, 然后从泵、 马达、 阀等方面去观察和分析。有时伴随振动和噪声出现液压油呈乳化现象, 这时应考虑到是空气进入系统或溢流阀失灵和泵、马达的 “ 困油” 未得到合理解决引起的。而液压系统处于压力工作状态时, 空气是不会进入系统的, 那么空气只可能从液压泵进油腔及滤油器处进入, 消除办法是: 紧固各结合面及连接管道的螺、 接头及接口螺母; 清洗滤油器; 补充油箱内油液至油标位置, 使滤油器浸没在油液里。必要时可清洗溢流阀、 泵等元件, 以及修理和更换已损坏的零件。
 
5、双动薄板拉伸液压机的故障
 
某用户购置了一台双动薄板拉伸液压机,拉伸产品时而拉破,时而皱边。分析:经观察了解,分析确定压边力不稳定,该机液压系统工作压力为25MPa,而压边力只需要6~8MPa,压力级别不同,调压弹簧刚度不同,系统采用25MPa的压力阀,当弹簧被压缩时,压边力增大,压紧工件,使工件不能随着拉伸缸微动,造成工件拉破;当弹簧未被压缩时,压边力减小,工件未被压紧,随着拉伸时移动,造成工作皱边。排除方法:将调压弹簧换成7MPa,并相应更换压边缸发信电接点压力表,量程由0~40MPa换成0~10MPa后,机器工作正常。
6、爬行的来源和消除办法
 
爬行是液压传动中低速运动时常见的不正常运动状态。 其现象在轻微程度时为目光不能觉察的振。 而显著时, 可见时动、 时停的现象, 即运动部件作滑动- 停止相交替的运动, 也可说是在作跳跃运动, 这种现象俗称爬行。
6.1 摩擦阻力不均引起的爬行及消除办法当运动部件运动至液压缸行程两端, 出现局部爬行
 
  一般可能是因摩擦阻力发生变化而引起的。爬行现象常出现于低速轻载场合 ( 如磨床等) , 这时的惯性力变化很小, 切削力变化也不大, 因此主要是密封摩擦阻力和导轨摩擦阻力的变化而引起。 一般有如下几种可能性: ( 1) “ O”型密封圈沟槽底径与活塞外圆同轴度超差, 致使 “ O” 型密封圈在圆周上的压缩量不等, Yx型密封圈压得过紧。
( 2)活塞与活塞杆同轴度超差。
( 3) 由于使用年久, 液压缸的缸体中部磨损较多, 而两端磨损较少, 所以整个液压缸在全长方向上摩擦阻力不一样。
( 4) 活塞杆两端局部弯曲,造成当运动到弯曲部位时,阻力增大。
( 5) 装配时没有保证活塞、 缸体孔、 活塞杆支架三者的同轴度。
( 6) 液压缸的母线与导轨不平行。
解决方法:
( 1) 以活塞外圆为基准, 修整沟槽底径对外圆的同轴度要求。
( 2) 较正活塞与活塞杆的同轴度要求, 更换 “ O” 型密封圈。
( 3) 镗磨缸体孔至要。
( 4) 重新调整活塞杆两端支架使其同轴度至要求, 并适当放松活塞杆处密封圈的压盖螺钉。 ( 5) 以平导轨为基准重新修刮液压缸的安装基面, 以 “ V” 型导轨为基准, 重新调整液压缸母线与导轨的平行度
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